9月9日,寶光精工技術公司對VS1生產線布局重新進行了調整,調整后的產線不僅減少了大量的工序間搬運,職工操作也更加的便捷,極大的提高了生產效率,生產流程也更符合工藝要求,而且縮小了占地面積,達到了精益化生產布局的要求,整個廠房面貌煥然一新。
9月初,隨著寶光精工技術公司隔音磨合間的建成,電器生產線的生產、檢測工序硬件已基本配置完成,原來的臨時產線布局已不能滿足精益化生產的需要,為了減少生產過程中各工序間成品與半成品的搬運,杜絕產線擁堵等弊端,實現產線各工序間銜接最緊湊有序,占地面積最小的目標,精工技術公司對VS1產線布局進行了調整。
VS1產線布局調整在精工技術公司技術部、生產部的通力合作,周密策劃下,在廣泛征求產線職工意見的基礎上,因地制宜的采用u型嵌套布局,將一次裝配與二次布線、測試、磨合、發運等各工序銜接的調整方案。
通過VS1產線布局調整,寶光精工技術公司的機構和電器產能又邁上了一個新的臺階,為精工的快速發展提供有力的保證。(張存存)